人人都是經(jīng)營者,崗崗都是利潤源。在降本增效工作中,公司各單位積極響應集團號召,開源節(jié)流、精打細算,爭當降本增效工作的先行者。今天,我們走進集團化產(chǎn)分廠,一起看看他們在降本增效方面下的功夫。
01宣傳引導,營造良好降本氛圍
化產(chǎn)分廠迅速傳達和落實集團降本主導思想,第一時間進行宣傳引導,充分利用班前會、調度會等會議將降本增效理念深植于員工內心,營造全員參與降本的良好氛圍,鼓勵全員參與到降本增效中去。組建“降本增效”攻堅小組,制定精細化管理推進措施,全員上陣群策群力,探討降本增效良策,把“變、干、實”行動落實到降本增效每個環(huán)節(jié)。
02全“面”統(tǒng)籌,齊念“省錢經(jīng)”
全“面”統(tǒng)籌,降本才更有實效?;a(chǎn)分廠在設備運行和維修保養(yǎng)降本上做文章,制定相應有針對性的防范措施,優(yōu)化操作方式、提升點檢質量、合理安排維保周期等;開展修舊利廢活動,利用廢舊鋼材制作貼地保溫防護罩120余米,年可節(jié)省保溫費用2萬余元;回收返修不銹鋼閥門一百余個,節(jié)省閥門費用8萬余元;回收再利用各類法蘭四百余片,節(jié)省費用3萬余元。
03優(yōu)化設備性能,從管控中精算“成本賬”
前期因一脫脫硫液換熱器換熱效果出現(xiàn)明顯制約,脫硫液溫度一度超出指標控制范圍,導致下游二脫、三脫工序硫化氫處理壓力徒增,脫硫劑和純堿消耗增多,成本消耗較大。通過對脫硫液換熱器進行升級更換,升級改造后的換熱器換熱面積由原150㎡增加到200㎡,介質流道寬度由8mm加寬至10mm。項目實施后,每月可有效減少二脫和三脫純堿消耗量20余噸、脫硫劑200余公斤,節(jié)約純堿和脫硫劑成本約8萬余元/月。
04精益管理,在改善中省出“效益經(jīng)”
化產(chǎn)分廠積極克服自身生產(chǎn)工藝復雜、設備點多面廣等難點,將精益化管理的思路落實在生產(chǎn)經(jīng)營各項工作之中。一方面,定期梳理安全、設備、生產(chǎn)等經(jīng)費的支出,牢固樹立過“緊日子”的思想,全力做好內部節(jié)支節(jié)流工作,確保不花任何一筆冤枉錢。另一方面,通過精益管理改善提案活動,引導員工運用自身的智慧,優(yōu)化生產(chǎn)、改善工作環(huán)境、實現(xiàn)節(jié)能降耗,截止到7月,共提報優(yōu)秀改善提案129項,獲獎71項,員工改善提案參與率達到56.7%,全力在精打細算中省出“效益經(jīng)”。
05智能驅動,提升設備管理效能
隨著自動化、智能化技術水平的不斷提升,化產(chǎn)分廠部分現(xiàn)場操作發(fā)揮智能化優(yōu)勢,提升設備管理效率和指標控制的穩(wěn)定性。一方面將脫硫工段尾氣風機和鼓冷工段尾氣風機的頻率調節(jié)改為中控室遠程調節(jié),可實時在線監(jiān)控尾氣風機運行狀態(tài),并對其頻率進行實時調節(jié);另一方面對硫銨工段3#離心機進行電回路升級改造,使其實現(xiàn)油泵電機與主電機的時間連鎖,更好的保護設備并延長設備的使用壽命;同時,配合儀表人員安裝、調試電捕氧含量分析儀氮氣保護過濾器,大大減少因含氧分析儀故障導致鼓冷電捕跳車的現(xiàn)象。
降本增效貴在持之以恒。作為集團大家庭的一員,化產(chǎn)分廠將緊跟集團步伐,繼續(xù)深挖內部潛力,不斷為集團的降本增效“添磚加瓦”。下一步,集團將緊盯降本增效大課題不放松,繼續(xù)從生產(chǎn)實際出發(fā),在“內部管理更精細”上開動腦筋,在“降本增效再挖潛”上集思廣益,切實實現(xiàn)“增效”的發(fā)展目標。
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